雙曲拱橋加固前后荷載試驗對比分析
2015-06-18
1 工程概況及病害描述
該雙曲拱橋為3孔凈跨徑L0=40m的空腹式懸鏈線鋼筋混凝土雙曲拱橋,凈矢跨比為f0/L0=1/8,設(shè)計拱軸系數(shù)m=3.5,設(shè)計荷載等級為汽-13,拖-60。橋面總寬7.0m,主拱圈寬度為10.05m,由7片C25鋼筋混凝土拱肋和6個拱波組成,每片拱肋間設(shè)有10根15×25cm鋼筋混凝土橫系桿(1994年另加焊有4根角鋼進行抗震加固),主拱圈厚度為1.15m,下部結(jié)構(gòu)為片石混凝土重力式橋臺,橋墩為沉井基礎(chǔ),均砌置在砂礫石基礎(chǔ)上。
于2008年11月進行了結(jié)構(gòu)檢測,主要病害情況如下:
全橋拱肋、拱波等主拱圈出現(xiàn)多處裂縫;
拱肋局部混凝土脫落,箍筋及主筋外露且銹蝕嚴重;
部分橫系梁與主拱肋接頭處混凝土破碎,部分橫系梁傾斜,全橋1994年加固的角鋼均出現(xiàn)嚴重的銹蝕,部分角鋼銹蝕斷裂;
腹拱圈存在大量橫向裂縫,大部分腹拱圈砌縫不飽滿,出現(xiàn)大面積滲水;
橋面不平整,瀝青混凝土表面處理老化,車輛直接作用在外露的碎石面層上。
2 加固設(shè)計
原橋設(shè)計荷載接近89規(guī)范中的汽-15,掛-80級荷載,在有限元模型中按照此荷載等級對原橋結(jié)構(gòu)進行驗算,結(jié)果表明主拱肋拱腳截面承載能力不能滿足規(guī)范要求。為了改善結(jié)構(gòu)受力性能,提高橋梁承載能力,對該橋進行了加固設(shè)計,本次加固設(shè)計的主要思路為:基于本橋已開展的調(diào)查及評估分析成果與結(jié)論,在不改變原有結(jié)構(gòu)受力體系的情況下,首先對主拱及腹拱主要受力體系中已產(chǎn)生的損傷與缺陷進行維修與補強,增強結(jié)構(gòu)受力的整體性,防止主要受力材料進一步劣化,在此基礎(chǔ)上采取有效的加固方法提高橋梁損傷構(gòu)件的承載能力,為改善主拱的受力性能,本次維修加固采用拆除橋面鋪裝和人行道系,重新澆筑橋面鋪裝層混凝土,安裝新的人行道系。在此原則與思路下,形成以下具體的加固方法:
1、原橋腹拱圈砌體砌縫普遍不飽滿,空隙率高,首先對砌縫采取壓漿處理,以使砌縫飽滿;
2、拆除橋面鋪裝和人行道系,增設(shè)新的橫挑梁以加寬橋面,重新澆筑橋面鋪裝層混凝土,安裝新的人行道系和排水系統(tǒng);
3、對檢測中發(fā)現(xiàn)的各類裂縫進行密封和修補處理;
4、為了提高主拱圈的承載能力,在空腹段的主拱肋采用套箍混凝土進行加固補強,拱背加厚20cm,在拱肋下緣加厚20cm,拱肋兩側(cè)加厚15cm,其中第一腹拱段拱波空心區(qū)域填實,實腹段僅對拱肋進行套箍加固,對所有橫系梁下緣加厚40cm,兩側(cè)加厚10cm;
5、對腹拱拱圈采用U型套箍混凝土進行加固補強,套箍層混凝土厚度為15cm;
6、鑿除原橋面鋪裝層,整治拱上填料,再放置預(yù)制的橫挑梁加寬橋面,澆筑鋼纖維混凝土鋪裝層,同時重新設(shè)置橋面排水系統(tǒng),設(shè)置變形縫和伸縮縫。
3 加固前荷載試驗
3.1 靜載試驗
3.1.1 荷載效率
原橋設(shè)計荷載為汽-13,拖-60,本次試驗按照89規(guī)范中荷載較為接近的汽-15作為控制荷載,考慮到本橋運營時間較長,損傷較多,試驗荷載效率控制在規(guī)范規(guī)定范圍的下限值。經(jīng)過計算分析,本次試驗選取拱腳及拱頂兩個內(nèi)力控制截面共五個試驗工況(包含偏載工況),試驗車輛選取30T重雙橋車。
3.1.2 測試截面及測點布置
應(yīng)力測試截面為拱腳及拱頂截面,撓度測試截面為跨中截面。
3.1.3 撓度測試結(jié)果
測試截面各測點在試驗荷載作用下的實測撓度與理論值比較見表3-2。表中的撓度值以向下為正,向上為負,梁的編號從下游側(cè)開始,撓度單位為mm。拱頂控制截面在各中載工況下,各測點實測撓度值均小于理論值,撓度校驗系數(shù)在0.74~0.89之間,處于拱橋結(jié)構(gòu)撓度校驗系數(shù)的正常范圍,表明其剛度滿足設(shè)計要求。從表中數(shù)據(jù)可以看出,橫向增大系數(shù)較大,說明該橋橫向聯(lián)系較差,整體性不好。
3.1.4 應(yīng)變測試結(jié)果
控制截面在試驗荷載作用下應(yīng)力試驗值與計算值的比較見表3-4。測量應(yīng)力計算中混凝土彈性模量按照設(shè)計混凝土250#進行計取,即E=2.8×104MPa。表中數(shù)據(jù)以受壓為負,受拉為正,單位均為MPa。表中數(shù)據(jù)可以看出,正載工況應(yīng)力校驗系數(shù)在0.41~0.95之間,處于拱橋結(jié)構(gòu)應(yīng)力校驗系數(shù)的正常范圍,表明其強度滿足設(shè)計要求。
3.2 動載試驗
動載試驗主要包括:(1)脈動試驗:橋梁結(jié)構(gòu)的自振特性測試,采用環(huán)境激勵法進行測試;(2)跑車試驗:采用一輛載重300kN的試驗車作為動力試驗荷載,試驗汽車分別以5km/h、 10km/h、20km/h、30km/h、 40km/h的速度無障礙勻速過橋激振。實測頻率低于理論頻率,說明橋梁實際剛度略小于計算模型。
不同車速下跨中截面的行車沖擊系數(shù)見表3-6。按照文獻[1]中規(guī)定,沖擊系數(shù)(1+μ)理論值為1.26。從試驗數(shù)據(jù)結(jié)果分析可以看出,跨中截面行車沖擊系數(shù)最大數(shù)值為1.21,與理論值比較接近,屬正常范圍。
4 加固后荷載試驗
4.1 靜載試驗
4.1.1 荷載效率
加固后設(shè)計荷載等級為:公路-I級,人群3.0kN/m2,橋面凈寬:凈-10米行車道+2×1.25(人行道+欄桿),主拱圈寬度為10.05m。經(jīng)過計算分析,本次試驗選取拱腳截面、L/4截面和拱頂截面作為內(nèi)力控制截面,共六個試驗工況(包含偏載工況),試驗車輛選取42T重雙橋車。
4.1.2 測試截面及測點布置
應(yīng)力測試截面為拱腳截面、L/4截面及拱頂截面,撓度測試截面為跨中截面。
4.1.3 撓度測試結(jié)果
測試截面各測點在試驗荷載作用下的實測撓度與理論值比較見表4-2。表中的撓度值以向下為正,向上為負,梁的編號從下游側(cè)開始,撓度單位為mm。拱頂控制截面在各中載工況下,各測點實測撓度值均小于理論值,撓度校驗系數(shù)在0.84~0.89之間,處于拱橋結(jié)構(gòu)撓度校驗系數(shù)的正常范圍,表明其剛度滿足設(shè)計要求。從數(shù)據(jù)可以看出,橫向增大系數(shù)較加固前有所減小,說明所采取的加固方法提高了橋梁結(jié)構(gòu)的整體性能。經(jīng)過重復(fù)工況后,兩次測量數(shù)據(jù)較吻合。試驗前后對L/4及跨中各選取三條裂縫進行監(jiān)控,均未發(fā)現(xiàn)裂縫有擴展現(xiàn)象。試驗荷載卸載后結(jié)構(gòu)無明顯殘余變形,表明結(jié)構(gòu)在試驗荷載下處于彈性工作狀態(tài)。
4.1.4 應(yīng)變測試結(jié)果
控制截面在試驗荷載作用下應(yīng)變試驗值與計算值的比較見表4-4。表中數(shù)據(jù)以受壓為負,受拉為正,單位均為με。表中數(shù)據(jù)可以看出,正載工況應(yīng)力校驗系數(shù)在0.43~0.96之間,處于拱橋結(jié)構(gòu)應(yīng)力校驗系數(shù)的正常范圍,表明其強度滿足設(shè)計要求。
4.2 動載試驗
實測頻率大于理論頻率,說明橋梁實際剛度大于計算模型。
不同車速下跨中截面的行車沖擊系數(shù)見表4-6。按照文獻[1]中規(guī)定,沖擊系數(shù)(1+μ)理論值為1.27。從試驗數(shù)據(jù)結(jié)果分析可以看出,跨中截面行車沖擊系數(shù)最大數(shù)值為1.27,與理論值一致。
5 結(jié)論
由靜載試驗結(jié)果可知:撓度及應(yīng)變實測值均小于理論計算值,加固后結(jié)構(gòu)的強度和剛度均能滿足公路-I級荷載的要求,達到了加固設(shè)計的預(yù)期目標,加固后實測結(jié)果的橫向增大系數(shù)從1.62減小至1.38,說明采取的加固方法能夠有效改善橋梁的橫向性能,提高了結(jié)構(gòu)的整體性。由動載試驗數(shù)據(jù)可知:加固后橋梁的自振頻率大于加固前,說明加固措施提高了橋梁剛度。綜合分析可知:該橋梁加固效果明顯,加固后的橋梁滿足公路-I級荷載作用下的正常使用要求。