嘉紹大橋超長鉆孔樁施工探討
2017-12-04 
   1 嘉紹大橋的基本情況

   自從20世紀60年代開始,鉆孔灌注樁應用于我國的橋梁和港口的建筑基礎(chǔ),鉆孔灌注樁已達150 m,最大樁徑3 m。目前有朝更大樁徑發(fā)展的趨勢。本文著重介紹目前國內(nèi)樁徑最大直徑—— 3.8 m鉆孔灌注樁施工工藝。

   1.1 嘉紹大橋的工程概況

   嘉興至紹興跨江公路通道嘉紹大橋第V合同段北岸水中區(qū)引橋的起止里程為K43+975~K46+425,K46+805~K48+975,全長共計4480 m,采用3.8 m單樁獨柱墩形式,共65個橋墩,左右兩幅布置,每墩一根,樁長約為110 m,均為摩擦樁,單樁鋼筋籠最大重量71.8 t,永久鋼護筒直徑4.1 m,底標高-35.0 m,頂面標高與樁頂標高一致,最大重量94.04 t,單樁混凝土最大方量1318.4 m3。

   1.2 嘉紹大橋的施工條件

   嘉紹大橋的施工條件:大橋址區(qū)地層上部為較厚的沉積物地層,泥質(zhì)粉砂巖、砂礫巖風化層,鉆孔樁樁尖處于密實的圓礫、卵石層。

   嘉紹大橋的水文條件:大橋址區(qū)潮流為不規(guī)則半日淺海潮,水流方式為往復流。平均高潮位4 m,平均低潮位為-2.41 m,潮差6.41 m。

   2 嘉紹大橋的施工方法

   2.1 鋼護筒施工

   根據(jù)嘉紹大橋現(xiàn)場的施工情況,以及其加工車間的設(shè)備起吊能力為基礎(chǔ),將鋼護筒施工分為三節(jié),具體為:底節(jié)長度為14 m,重約42.9 t,中節(jié)長度為14 m,重約38.47 t,頂節(jié)長度17.5 m,重約49.1 t。

   2.2 鉆孔施工

   根據(jù)樁徑、樁長及橋址區(qū)地層巖性,選用KTY4000型全液壓動力頭鉆機成孔。KTY4000鉆機采用動力頭旋轉(zhuǎn)鉆具,配備恒壓自動鉆進系統(tǒng),使用壓縮空氣氣舉反循環(huán)排渣,適用于大口徑鉆孔樁施工,具有扭矩大、成孔質(zhì)量高的性能。

   2.2.1 鉆孔施工各重點環(huán)節(jié)的控制

   護筒內(nèi)外水頭差控制:大橋位處潮差較大,平均超過6 m,為防止塌孔,保持護筒內(nèi)水頭始終高于高潮位2.5 m以上的位置,根據(jù)情況通過向孔內(nèi)補充泥漿提高或者換漿排渣降低護筒內(nèi)水頭高度。

   鉆孔垂直度的控制:鉆孔垂直度是一項至關(guān)重要的控制承載能力的指標,為了更好的保證此項指標的有效性,避免出現(xiàn)鉆孔傾斜的現(xiàn)象,在工程中必須把檢測鉆孔垂直度這項工作作為一項常規(guī)工作,安裝鉆桿穩(wěn)定器,并每日定時進行鉆盤水平度以及鉆桿垂直度的檢查,并隨時在鉆孔過程中注意校核鉆桿的垂直度,出現(xiàn)傾斜時立即糾正。在遇到地基不均勻等其他情況時,務必在施工前做好各項準備工作,保證鉆孔的垂直度。

   2.2.2 成孔質(zhì)量檢測

   換漿清孔使泥漿指標達到驗收標準后,拆除鉆機鉆桿,使用超聲波孔壁測定儀測量,檢查鉆孔樁的孔徑、孔深和傾斜度是否符合驗收標準。

   2.3 鋼筋籠施工

   鋼筋籠施工場地設(shè)置在生產(chǎn)區(qū)內(nèi),在這個區(qū)域中,分別設(shè)置三條生產(chǎn)線以保障生產(chǎn)需要。采用長線施工的方法,需要現(xiàn)場配備兩臺26 m跨32 t龍門吊機。施工前對鋼筋籠加工場地面進行硬化處理,在處理好的地面上澆注胎?;A(chǔ),基礎(chǔ)間距2.5 m,在胎膜基礎(chǔ)上安裝鋼結(jié)構(gòu)胎模,使用經(jīng)緯儀和水準儀控制其平面位置和高度。

   2.4 混凝土灌注施工

   混凝土灌注施工是非常關(guān)鍵的一到工序,首先要保證混凝土的質(zhì)量在合格的標準之下,其次要重視沉渣是否清除。在導管安裝后通過進行孔深測量值分析,來判斷沉渣厚度是否大于20 cm,如超過此項值就須進行第二次的清孔。二次清孔時是利用反循環(huán)進行的,高壓風管在導管內(nèi)和安裝了壓重型鋼的鋼絲繩捆綁,避免出現(xiàn)堵管現(xiàn)象出現(xiàn),因此,沉渣利用反循環(huán)清孔能達到較好的效果,而且費用較低,簡單容易操作,效果還非常理想。

   2.4.1 導管埋深控制

   在混凝土灌注過程中,沿鉆孔樁四周應該設(shè)置四個主觀測點,定時測量混凝土面標高,導管埋深要求按4~6 m進行控制。導管的密封性在灌注過程中起到至關(guān)重要的作用,法蘭盤和螺栓連接在導管兩端,墊好橡皮圈避免漏水,在灌注前檢查導管的密封性,再次確保導管密封性好。

   3 施工工藝實踐效果

   首先,通過對已經(jīng)完成澆注的42根3.8m鉆孔灌注樁的客觀總結(jié),成樁質(zhì)量檢測結(jié)果為Ⅰ類樁,樁身質(zhì)量良好,施工周期較短,完全符合國家要求和標準。

   其次,施工中幾處細節(jié)的處理,節(jié)省了時間,大大提高了功效,保證了施工質(zhì)量。

   第一,混凝土灌注時,30 m儲料斗的運用。大儲料斗的運用,不僅保證了拔球時混凝土儲備量,而且在正常灌注過程中,即使拆除導管,也可將閥門關(guān)上保證兩臺地泵不間斷輸送混凝土。大大縮短了灌注時間,確保12 h內(nèi)完成灌注任務。

   第二,鋼筋籠安裝時,注意對聲測管和壓漿管的保護,且每下一節(jié)確保清水灌滿并能流通。既保證了順利初裂和樁底注漿要求,又利于成樁檢測。截止目前未出現(xiàn)一例因聲測管原因而導致初裂、壓降或成樁檢測困難的問題。

   4 結(jié)語

   伴隨著國家對基礎(chǔ)交通設(shè)施建設(shè)的越來越重視,更加先進的建筑技術(shù)會更多的應用到實際的工程當中,鉆孔灌注樁未來的發(fā)展趨勢也會越來越好,其操作簡便、價格合理、適應性強等優(yōu)點必然會更加廣泛的被應用于橋梁建設(shè)或者其他工程建設(shè)領(lǐng)域。因此,在未來鉆孔灌注樁的操作流程、工程質(zhì)量把關(guān)也會隨之越來越嚴格,這就要求我們在今后的施工過程中要更加注重實效,提高工程質(zhì)量,節(jié)約時間及成本,為國家和人民造福。

   參考文獻

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