淺談干海子特大橋下弦管砼灌注
2017-12-04 
   1、工程簡介

   1.1、干海子特大橋簡介

   干海子特大橋是四川雅安經(jīng)石棉至瀘沽高速公路上的一座特大橋梁,是本線路上的重點工程項目之一。大橋為鋼管格構(gòu)墩鋼管混凝土桁架梁橋。該橋處地震烈度高,單向縱坡大。由于橋位處地形復(fù)雜,地質(zhì)條件差,因此,橋墩高差大、樁基埋深長,設(shè)計采用了44.5米、62.5米、40.7米、45.1米四種主要跨徑,全橋共計36跨,共分三聯(lián)設(shè)計。下部高墩設(shè)計為樁基礎(chǔ)、承臺、由4根φ813mm鋼管混凝土立柱、橫向每12m設(shè)一道鋼管桁架、縱向每2m一根連接桿、底部設(shè)縱向鋼筋混凝土肋板的格構(gòu)橋墩。上部桁架梁由兩根φ273mm的鋼管混凝土上弦桿和一根φ813mm的鋼管混凝土下弦桿以及腹桿構(gòu)成,上弦桿之間由型鋼與鋼筋連接形成骨架。

   1.2、第35~36跨下弦管施工情況簡介

   2、施工準備情況

   2.1、施工要求

   由于下弦管順橋向略帶縱坡,要求每一灌注段混凝土灌注時一次完成,不能進行二次補灌或則注漿,否則會造成管內(nèi)混凝土不密實,而導(dǎo)致下弦管起不到應(yīng)有的剛度。

   根據(jù)之前同狀態(tài)下的下弦管灌注模擬實驗,混凝土灌注時第一步先用清水進行輸送泵管道潤滑,第二步用同水泥:砂為1:1的砂漿潤滑管道。在這兩步中輸送泵管必須與下弦管斷開,清水和砂漿不得進入下弦管,以確保最后留在下弦管內(nèi)的全部為混凝土而不殘留砂漿。第三步是利用輸送泵的壓力送入下弦管,最后采用高壓力將混凝土壓密實。

   2.2、施工部位

   本次施工部位為本橋第35~36跨左幅下弦管,長度合計89米,混凝土合計43m3。輸送泵放置在第35跨最低處,采用由低向高壓注。同時為預(yù)防灌注過程中有意外發(fā)生,在第36跨處同樣預(yù)留一個灌注接頭,當在低處灌注出現(xiàn)意外,能及時將泵轉(zhuǎn)移至高處繼續(xù)灌注。在每跨跨中設(shè)置高度不小于1米的冒漿孔,當冒漿孔冒出石子時,為該段下弦管混凝土灌滿的標準。同時封閉該冒漿孔,繼續(xù)觀察下一冒漿孔,直至全管灌注密實。

   2.3、砼配合比

   該橋下弦管設(shè)計為C60鋼纖維微膨脹混凝土。混凝土灌注時是由下弦管一端由輸送泵高壓壓入另一端,混凝土在管內(nèi)的運動是后灌入的推動先灌入的朝前運動。因此就要求混凝土的初凝時間比較長,和易性強?;炷僚浜媳燃靶阅芮闆r見下表:

   混凝土配合比及性能情況表

   2.4、設(shè)備配置

   拌和站為兩臺xxx廠JSY750攪拌機,由于該混凝土標號高,稠度大,根據(jù)試拌情況,每小時最大生產(chǎn)混凝土為20。同時為保證外用電源停電下不中斷,拌和站配備一臺150KW發(fā)電機。

   混凝土運輸配置4臺8m3的混凝土輸送車,另有1臺6m3輸送車作備用。

   由于下弦管混凝土的密實度主要靠輸送泵的高壓壓力擠密而達到,所以結(jié)合實際情況選用了國內(nèi)目前最為選進的xxx廠生產(chǎn)的HBT80.18.132SC輸送泵。該泵電機功率132KW,理論輸送量每小時為80m3,出口最大壓力18MPa,實際施工時能達到22MPa。泵機擺放位置有講究,除了考慮混凝土運輸及下料方便外,還應(yīng)盡量靠近壓注孔以減少泵管的長度。采用Ф125mm泵管,布管時應(yīng)盡量避免彎管,尤其是90°彎管,以降低混凝土泵送阻力,若彎頭無法避免,則所有彎管折合成90°彎頭應(yīng)不超過2個。泵管彎頭處應(yīng)設(shè)定位裝置,將泵管牢牢固定,以防止泵送過程中泵管偏離原來位置,引起爆卡或堵管。

   由于該混凝土澆筑不能中斷,輸送泵除主動力采用高壓電源外,還配備一臺250KW的發(fā)電機。

   3、施工情況

   3.1技術(shù)準備

   施工前,項目技術(shù)負責人召集現(xiàn)場技術(shù)人員、質(zhì)檢人員、試驗人員、施工人員、機械操作手進行詳細的技術(shù)交底,使每個人員都明白下弦管混凝土灌注的重要性及注意事項,以及發(fā)生特殊情況的應(yīng)急處理措施。

   3.2施工過程

   由于本次下弦管混凝土灌注是本橋的第一次下弦管灌注,所以施工時間定在上午開始。

   首先由1號車負責拉1m3清水,2號車拉1.4m3砂漿,以潤滑輸送泵及泵管。泵送清水和砂漿時將泵管與注漿管斷開,以確保清水和砂漿不進入下弦管。待砂漿泵出泵管后,再立即將泵管與注漿管接上,由于泵管與注漿管均為鋼管,這個接頭用了近兩小時才接上。

   混凝土拌和時,首先由試驗人員對所拌的混凝土進行坍落度等性能進行現(xiàn)場檢測,以確保混凝土各項性能滿足設(shè)計要求及符合泵送要求。由于施工場地道路坡度較陡,每車只能運送7m3混凝土。當澆筑至第五車時,由于拌和站機械故障,混凝土中斷約半小時,當混凝土再供上,繼續(xù)泵送時,卻發(fā)現(xiàn)輸送泵壓力由之前的穩(wěn)定在4~5MPa,突然升高至18MPa,當繼續(xù)加壓時,混凝土在下弦管內(nèi)仍然無法泵送,壓力升高至22MPa時,泵管接頭爆裂。初步分析原因,是輸送泵壓力一直克服混凝土在下弦管內(nèi)的動摩擦力,由于中途泵送停止半小時,混凝土基本沉淀,已經(jīng)形成靜摩擦力,導(dǎo)致阻力爭劇增大,而并非混凝土凝固導(dǎo)致無法泵送。

   于是,根據(jù)應(yīng)急措施,立即安排人員設(shè)備將轉(zhuǎn)到第36跨橋臺另一個注漿孔進行反壓灌注,輸送泵壓力仍保持在4~5MPa且很平穩(wěn),直到最后一個冒漿孔冒出碎石時,壓力突然升高至,這說明管內(nèi)已全部注滿混凝土。根據(jù)實驗,最后在18MPa的高壓下再泵送三下立即停泵,將注漿孔封閉。混凝土灌注結(jié)束。

   4、結(jié)果檢查

   灌注完成后,經(jīng)過敲擊聽聲音,未發(fā)現(xiàn)鋼管頂部與兩側(cè)鋼管敲擊聲音一致,可判斷鋼管內(nèi)砼密實程度一致,注漿管處砼未有任何變化,跨中部的冒漿孔處砼出現(xiàn)微量收縮,考慮為冒漿孔處冒漿砼含砂率較高存在少量失水造成的局部收縮,考慮為冒漿管區(qū)域,對主體鋼管不存在任何影響,且主鋼管砼為全封閉狀態(tài),處于保穩(wěn)和封閉狀態(tài),即相對良好的養(yǎng)護環(huán)境下。

   兩個月后進行超聲波檢查,管內(nèi)混凝土完全充實鋼管。

   5、總結(jié)

   5.1、配合比改進

   混凝土配合比設(shè)計時能考慮更多新型外加劑,以增加膠凝材料對骨料的包裹,不致因骨料比重大而下沉,以致在施工過程中增加摩擦阻力。且使基本處于水平的下弦管內(nèi)混凝土骨料和膠凝材料分布均勻。

   通過外加劑的增添,提高混凝土的微膨脹率,以確保下弦管內(nèi)上方不會因混凝土收縮而脫空。

   5.2、設(shè)備配置改進

   由于下弦管內(nèi)混凝土最后的密實基本全靠輸送泵的壓力,因此輸送泵的功率很重要。以及輸送泵管的抗壓能力必須足夠,以防止爆管。

   5.3、施工注意

   施工前一定要將可能出現(xiàn)的不利情況預(yù)計充足,以制定相應(yīng)的應(yīng)急處置措施。如設(shè)備必須要有備用等。

   
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