在役老懸索橋主纜的檢查與評(píng)估狀況介紹
2018-05-21 
   前言

   這座懸索橋總長(zhǎng)914.4米,主跨455.7米,邊跨228.6米,共2根主纜,每根主纜由6080根鍍鋅鋼絲組成。緊纜后主纜的直徑為425mm,主纜長(zhǎng)度約為1000米。主纜的架設(shè)開(kāi)始于1929年12月2日,架設(shè)工期近3個(gè)半月,在索夾安裝之前,清潔主纜表面,并涂裝紅鉛底漆。索夾安裝后,其接縫采用含紅鉛的填充材料進(jìn)行密封。所有鋼結(jié)構(gòu)完成后,兩個(gè)索夾之間的主纜表面用紅鉛膩?zhàn)犹羁p,并采用鍍鋅軟鋼絲進(jìn)行纏繞,纏繞后主纜整體采用三層鉛及油性涂料進(jìn)行涂裝。

   二、檢查及評(píng)估過(guò)程介紹

    該懸索橋1930年建成,1969年進(jìn)行第一次開(kāi)纜檢查。到了2003年為止,全部檢查可分為4個(gè)階段:第一次開(kāi)纜檢查、小范圍的詳細(xì)開(kāi)纜檢查、大范圍的深入檢查、采取防腐措施后檢查。

  ?。ㄒ唬┏醪介_(kāi)纜檢查(1969年到1986年)

   鑒于以上情況,決定在主跨跨中位置一側(cè)主纜,打開(kāi)2米長(zhǎng)度范圍內(nèi)的纏繞鋼絲,打開(kāi)纏繞鋼絲后先檢查主纜表面狀況,選取了主纜上面、下面及兩個(gè)側(cè)面4個(gè)均布于主纜圓周的點(diǎn),,打入木楔子以楔開(kāi)主纜進(jìn)行內(nèi)部的深度檢查,木楔子的楔入深度為50mm到75mm。結(jié)果顯示,4個(gè)位置都存在白銹,其中3個(gè)位置存在棕色銹蝕,但是內(nèi)部沒(méi)有發(fā)現(xiàn)斷絲的情況,檢查發(fā)現(xiàn),銹蝕主要集中在圓周的2點(diǎn)鐘方向和9點(diǎn)鐘方向,此位置銹蝕最嚴(yán)重的鋼絲已經(jīng)完全發(fā)黑。檢查中也發(fā)現(xiàn)主纜外表面的紅鉛涂層已經(jīng)干裂、脆化,很容易脫離鋼絲表面。

   在完成以上檢查后,對(duì)該階段主纜進(jìn)行重新纏繞,但在纏繞過(guò)程中,在纜圓周4點(diǎn)鐘方向的一根外層主纜鋼絲發(fā)生斷裂。通過(guò)進(jìn)一步檢查鋼絲斷口,發(fā)現(xiàn)斷口鋼絲截面的50%出現(xiàn)黑色銹蝕,另一半50%的截面潔凈,并且呈脆斷狀態(tài),鋼絲的黑色銹蝕的表面面向主纜截面的中心。為了進(jìn)一步掌握此處鋼絲的情況,沿著主纜圓周方向的其他5個(gè)位置各取了1.7米長(zhǎng)度的鋼絲,在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)一步的觀察分析。在以上檢查中發(fā)現(xiàn)在主纜纏繞鋼絲以后的涂層上有沿著圓周方向的開(kāi)裂。

   (二)小范圍的詳細(xì)開(kāi)纜檢查(1987年-1989年)

   1987年到1989年檢查首先選取了5個(gè)無(wú)索夾區(qū)的位置,選取不等的長(zhǎng)度(長(zhǎng)度均不小于2米)進(jìn)行去除纏繞鋼絲后的主纜檢查。檢查方法與前面相同,但楔子的楔入深度增加到為60~150mm。另外,選取了2個(gè)索夾區(qū)的位置,拆掉吊索和索夾,進(jìn)行主纜狀況的檢查。本次檢查結(jié)果表明,最嚴(yán)重的鋼絲腐蝕和劣化發(fā)生在主纜圓周的下半部分。在該部位,許多內(nèi)層鋼絲也發(fā)現(xiàn)了銹蝕。在主纜的底部,內(nèi)層鋼絲銹蝕導(dǎo)致的直徑損失達(dá)到0.38mm,而可以測(cè)量到的主纜鋼絲的平均直徑損失為0.13mm,鋼絲表面最大的凹坑深度達(dá)到0.76mm。鋼絲的銹蝕既有鍍鋅表面的微小氧化,也有伴隨著黑色銹蝕物銹蝕凹坑,銹蝕凹坑導(dǎo)致了主纜鋼絲的有效截面的損失。在主纜內(nèi)部和表面都有鋼絲斷絲現(xiàn)象,但斷絲均發(fā)生在主纜木楔楔入或者重新纏繞鋼絲的作業(yè)過(guò)程。通過(guò)對(duì)鋼絲斷口的研究,發(fā)現(xiàn)斷口均有應(yīng)力腐蝕的特征,

   此次銹蝕的位置特征也同第一次打開(kāi)發(fā)現(xiàn)的銹蝕一樣,主要集中在主纜的下半部分的鋼絲的上半個(gè)表面。說(shuō)明在主纜的下半部分,鋼絲之間滯留了大量的濕氣和水分。從主纜上拿下的斷裂鋼絲的斷口組織分析表明,斷裂失效主要為應(yīng)力腐蝕斷裂。通過(guò)對(duì)銹蝕樣品的分析,發(fā)現(xiàn)存在大量的硝酸鹽,硝酸鹽可能會(huì)加劇主纜鋼絲的銹蝕,因此,對(duì)主纜涂裝材料的選型中需要注意硝酸鹽的含量。

  ?。ㄈ┌踩禂?shù)的評(píng)估、防腐措施應(yīng)用以及后期的檢查(1998年到2004年)

   這次評(píng)估采用比較比較保守的推算評(píng)估法,具體如下:(1)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果,以主纜內(nèi)部鋼絲斷裂最嚴(yán)重的節(jié)段模型檢查出的斷裂鋼絲占主纜截面上全部鋼絲的比例計(jì)算作為全橋主纜鋼絲的減少量。按照以上方法計(jì)算,本橋主纜鋼絲的理論減少量為222根鋼絲;(2)假設(shè)222根鋼絲在3個(gè)主纜節(jié)段模型中的不同位置失效,需要再減少444根鋼絲;(3)主纜底部圓周最外三層鋼絲雖然沒(méi)有全部斷裂,但鑒于其嚴(yán)重的銹蝕狀況, 被認(rèn)為已經(jīng)全部失效,不再承擔(dān)荷載,需要去除414根鋼絲;(4)去除斷裂鋼絲和主纜底部嚴(yán)重銹蝕的,假設(shè)剩余鋼絲的最大抗拉強(qiáng)度也從1480MPa降到1311MPa,強(qiáng)度損失了11%。根據(jù)以上預(yù)估,該項(xiàng)目主纜的安全系數(shù)為3.0,比原來(lái)的安全系數(shù)降低了22%,初步認(rèn)為該橋主纜在短期內(nèi)是沒(méi)有危險(xiǎn)的。但對(duì)主纜采取了以下修復(fù)措施:(1)利用木楔子打開(kāi)主纜,在主纜里面盡可能多地注入了油性防腐材料;(2)在主纜外表面采用紅鉛涂料涂裝。

   采取以上修復(fù)措施后,以后每隔5年對(duì)主纜進(jìn)行打開(kāi)檢查,以驗(yàn)證采取的防腐措施是否有效。1998年7月,該項(xiàng)目選取10個(gè)上次檢查位置附近的主纜節(jié)段,再次打開(kāi)檢查,檢查結(jié)果如下:(1)索夾之間的主纜沒(méi)有發(fā)生進(jìn)一步的銹蝕,狀態(tài)較好;(2)主纜傾斜較大的節(jié)段主纜鋼絲處于較好的狀態(tài); (3)在紅鉛涂層已經(jīng)干裂,部分剝落;(4)此次沒(méi)有在主纜的下半部分發(fā)現(xiàn)水分或者潮濕的現(xiàn)象;(5)主纜上半部分比較干燥;(6)從表面看,明顯的腐蝕已經(jīng)得到控制,但是由于打開(kāi)的主纜節(jié)段數(shù)量有限,不能得出絕對(duì)的絕論;(7)主纜鋼絲的斷絲率并沒(méi)有明顯的增加。到了2003年,選取11個(gè)主纜階段進(jìn)行拆除纏繞鋼絲后的檢查,檢查結(jié)論如下: (1)上次修復(fù)中采取的防止水分滲入主纜的紅鉛涂料涂裝的措施沒(méi)有取得預(yù)期的效果,部分打開(kāi)的主纜中仍然發(fā)現(xiàn)有滯留的水份;(2)以前使用紅鉛被發(fā)現(xiàn)脆化和干裂,因此擬采用彎曲柔性較好的富鋅漆來(lái)代替紅鉛;(3)加入的油性防腐劑主要集中在主纜的下半部分,發(fā)揮了預(yù)期的防腐功效。(4)腐蝕的速度已經(jīng)減慢,但采取紅鉛涂料的表面涂裝的方式?jīng)]有完全阻止水分進(jìn)入主纜內(nèi)部。在此次檢查之后,再次加入了油性防腐材料,并對(duì)主纜表面進(jìn)行涂裝,以延展性和柔韌性較好的富鋅漆來(lái)代替容易開(kāi)裂的脆性的紅鉛涂料。

   三、結(jié)語(yǔ)

   最后,結(jié)合國(guó)內(nèi)的懸索橋的情況,筆者認(rèn)為對(duì)于主纜安全性的評(píng)估,需要結(jié)合每個(gè)橋梁工程的原設(shè)計(jì)參數(shù),進(jìn)行具體分析。我國(guó)目前的懸索橋主纜鋼絲的直徑相對(duì)較粗(一般在5.2mm到5.4mm之間),同樣程度的銹蝕在鋼絲整個(gè)有效面積中所占的比例較小,但我國(guó)主纜的設(shè)計(jì)的安全系數(shù)偏小,在主纜發(fā)生斷絲和銹蝕后,主纜剩余的安全系數(shù)需要系統(tǒng)評(píng)估。

   參考文獻(xiàn):

   Evolution OfParallel Wire Cable Condition Assessment –A Case Study ,Barney T. Martin Jr.1
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